今年以來,滄州煉化聚丙烯車間通過實施增加跨線、冷凝器并聯(lián)改串聯(lián)等多項改造,投用變壓吸附回收尾氣設(shè)施,提高了丙烯回收率,預(yù)計年增效兩百多萬元。
該車間冬季用射流泵抽真空時有水蒸汽帶入氣柜,經(jīng)壓縮冷凝后水蒸汽液化成水,冬季氣溫低易造成返料線凍凝,因此,冬季只能停用射流泵以避免返料線凍凝,每月大約少回收丙烯20噸以上。為了回收這部分丙烯,該車間利用現(xiàn)有的PSA往復(fù)真空泵,在PSA往復(fù)真空泵與原來射流泵真空線之間增加了一條跨線,消除了弊端,冬季也可照常回收丙烯。
今年2月份投用PSA真空泵后,丙烯回收率由82.85%提高到94.11%,既多回收了丙烯,又減少了環(huán)境污染,每年增效在200萬元以上。同時,該車間技術(shù)人員還將回收冷凝器由并聯(lián)使用改串聯(lián)使用,使回收氣冷卻溫度進一步降低,從而增加了丙烯回收量。
該車間還隨時跟蹤丙烯的回收效果,及時改進。他們發(fā)現(xiàn)變壓吸附裝置在今年上半年運行過程中,逆放過程所用時間較設(shè)計值長幾十秒,影響到了處理量,只達到設(shè)計值的60%,在4月份裝置加工量高時無法滿足生產(chǎn)需要,只能同時開變壓吸附和膜回收,因膜回收效率較低,使得回收量受到影響。于是他們及時與技開部門和設(shè)計單位聯(lián)系,于今年6月份對變壓吸附裝置實施改造,消除了瓶頸,使得丙烯回收設(shè)施回收效果始終保持在較高水平,確保了丙烯的高效回收。
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